電阻焊
拜師學(xué)藝,不恥下問(wèn),
級(jí)別: 略有小成
![]() |
我現(xiàn)在給一工廠弄一設(shè)備,采用接近開(kāi)關(guān)記錄電機(jī)皮帶盤(pán)上的4個(gè)感應(yīng)點(diǎn),采集到的脈沖數(shù)除以機(jī)械的比,等于工件的移動(dòng)距離,在調(diào)試中發(fā)現(xiàn),調(diào)節(jié)電機(jī)速度越快,工件移動(dòng)的距離越長(zhǎng),反之,電機(jī)速度越慢,工件移動(dòng)距離越短,接近開(kāi)關(guān)是歐姆龍的,接三菱PLC高速計(jì)數(shù)端,這種情況如何解決,換了接近開(kāi)關(guān)也不行,是感應(yīng)點(diǎn)太少了造成這樣的嗎,高手支招, |
---|---|
|
張平全
為國(guó)出力的時(shí)候到了
級(jí)別: 家園常客
![]() |
用對(duì)射式光電開(kāi)關(guān)精度較好,接近的反應(yīng)不是很快,有丟信號(hào)的現(xiàn)象,所以你會(huì)失敗,最好還是用編碼器,當(dāng)然要用正版的品牌,不用假的為好,否則你還會(huì)上當(dāng) |
---|---|
|
duzhichong
學(xué)習(xí)!學(xué)習(xí)!!再學(xué)習(xí)!。
級(jí)別: 略有小成
![]() |
plc+編碼器+伺服控制器 |
---|---|
|
chen_0106
深圳市雷姆自動(dòng)化設(shè)備有限公司
級(jí)別: 家園?
![]() |
同意1樓的說(shuō)法 |
|
---|---|---|
|
小巖
級(jí)別: *
![]() |
樓主用四個(gè)點(diǎn)來(lái)收集脈沖那證明 精度要求也不是很高。在PLC里的除法運(yùn)算的話這其中會(huì)碰到余數(shù)問(wèn)題。這樣的話就對(duì)結(jié)果產(chǎn)生影響了吧,另外一樓的意見(jiàn)值得參考,建議增加感應(yīng)點(diǎn)或直接用編碼器收集脈沖,不過(guò)成本稍高些 [ 此帖被小巖在2010-10-03 22:10重新編輯 ] |
---|---|
|
qdlsc
級(jí)別: 略有小成
![]() |
接近開(kāi)關(guān)頻率不夠,更換齒輪檢測(cè)接近開(kāi)關(guān),不過(guò)價(jià)格較高QDCJN@126.COM 說(shuō)更換編碼器的,可能沒(méi)考慮工程量較大,另外可考慮U型光電開(kāi)關(guān) |
---|---|
|
小巖
級(jí)別: *
![]() |
歐姆龍 EE-SX4009-P1 光電開(kāi)關(guān) |
---|---|
|